欢迎来到无锡不锈钢板专业供应商无锡市汉能不锈钢有限公司官方网站
客户咨询服务热线:0510-88899808
13771470687  /  13961856875
行业资讯
当前位置:首页>>信息中心>>行业资讯

无锡不锈钢板:G13Cr4Mo4Ni4V钢渗碳时粗大及网状碳化物的成因及消除

时间:2019-06-13    作者:无锡不锈钢板    浏览:0
G13Cr4Mo4Ni4V是新型高温渗碳轴承钢,具有较高的强度及耐高温性能,已广泛应用于航空发动机。轴承套圈加工流程为:锻造→退火→车加工→渗碳→一次淬火→高温回火→二次淬火→回火,其中,渗碳过程直接影响轴承工作表面的热处理质量。在渗碳过程中,一方面要使碳尽量均匀地扩散到零件表面,避免形成网状碳化物,另一方面对已形成的网状碳化物进行消除。其目的是防止淬火时滚道表面因存在网状碳化物而开裂,影响轴承的耐磨性等使用性能。因此,有必要消除渗碳时形成的粗大碳化物,减少渗碳过程中网状碳化物形成几率。洛阳LYC轴承有限公司的研究人员制定了研究方案,开展相关的热处理工艺试验。  
G13Cr4Mo4Ni4V轴承钢的化学成分见表1。
    表1 G13Cr4Mo4Ni4V轴承钢的化学成分(ω,%)                                        
元素
C
Cr
Mo
V
Ni
Mn
标准值
0.11~0.15
4.0~4.25
4.0~4.5
1.13~1.33
3.2~3.6
0.15~0.35
实测值
0.14
4.15
4.32
1.22
3.49
0.27
元素
Si
S
P
Co
W
Cu
标准值
0.1~0.25
≤0.01
≤0.015
≤0.25
≤0.15
≤0.10
实测值
0.16
≤0.01
≤0.015
≤0.25
≤0.15
≤0.10
 
渗碳过程中消除方法:根据扩散第二定律,扩散系数D与温度T呈指数关系,晶界的粗大碳化物向晶内、表层深处和表面外进行强烈扩散,使碳分布趋于均匀,从而消除网状碳化物。高温渗碳钢渗碳时温度为945℃,当过程试样出现粗大碳化物时将炉温提高5℃,保持碳势不变进行扩散试验,发现扩散3~4小时即可消除网状碳化物,将该方法应用于生产实际加工,效果明显。
二次淬火过程中消除方法:常规工艺下的高温渗碳轴承钢套圈的渗碳层二次淬、回火组织应为均匀分布的碳化物+隐晶马氏体+少量残余奥氏体。对于出现粗大碳化物的套圈,通过调整加热温度或保温时间进行试验,发现当温度提高5℃或保温时间延长5min即可消除粗大碳化物。
对于形成网状碳化物的套圈,通过提高温度及延长保温时间的工艺方法进行多次试验,均不能消除,只能通过补渗扩散的方法进行消除,但补渗扩散出炉后,套圈需要经过二次渗碳高温淬火,淬火过程中在组织应力和热应力共同作用下,套圈的变形量增大,外径也会缩小,甚至超出尺寸要求,因此,渗碳时应尽量避免网状碳化物产生。
对于渗碳过程中有粗大碳化物的套圈,通过上述方法进行处理,淬回火后硬度可达62HRC以上,与无粗大碳化物的套圈相比,其硬度提高1HRC。故为获得较高硬度,可以在渗碳过程中控制粗大碳化物的含量,在后续二次淬火过程中进行消除,但要根据套圈磨削留量的要求严格控制,防止粗大碳化物的深度超标。